华阳二矿选煤厂原煤脱粉工艺优化改造

时间:2023-10-06 16:20:05 来源:网友投稿

郝晓君

(华阳集团选煤质量管理中心,山西 阳泉 045000)

随着综采、综放采煤工艺的应用,在开采过程中煤层顶底板矸石的混入,导致原煤灰分升高、煤质降低。特别是随着环境保护形势的严峻,客户对煤质要求也越来越高。为了提高洗选煤炭质量,华阳集团二矿选煤厂通过采取增加入洗率来提高精煤质量。然而,随着入洗率的增加,系统中产生的细粒煤的含量增加,对煤泥水处理系统造成很大压力,直接影响选煤厂煤炭洗选能力的提高。筛分脱粉是选煤工艺中的重要作业环节之一,脱粉入洗既可提高分选系统的分选精度,还可减少煤泥产品对精煤产品质量的影响,同时还能降低快开压滤机的运行负荷,实现节能减排的目标[1]。

华阳集团二矿选煤厂为华阳集团二矿配套建设的坑口型选煤厂,年入洗能力达750 万t,主要入洗华阳集团二矿开采的3 号、12 号煤,煤种为无烟煤。洗选工艺为无压三产品重介旋流器+TBS 粗煤泥分选+浮选,原煤经3 mm 脱泥筛预先脱泥,2~25 mm 粒级块煤采用无压三产品重介旋流器分选工艺,0.25~2 mm 粒级粉煤采用TBS 粗煤泥分选机分选,-0.25 mm 粒级粉煤采用浮选工艺,生产26.33 MJ/kg 精煤产品。

随着华阳集团二矿采掘深度的不断延伸,华阳集团二矿选煤厂入洗原煤中末煤含量逐年升高,给生产带来很大困难,主要表现为产品带介高、循环水浓度高。为此,2006 年增加了浮选系统,2014 年增加了原煤脱泥筛和TBS 粗煤泥处理系统。但井下工作面过构造煤质差或3 号煤煤量大、末煤含量高时,洗选环节仍十分被动,2 台精煤快开压滤机无法处理全部浮精,浮精桶跑溢流现象严重,只能减少原煤小时入洗量和浮选加药量,造成尾矿灰分低、循环水浓度高、生产效率低、吨原煤电耗高等一系列问题[2]。

2.1 煤质分析

华阳集团二矿选煤厂入洗原煤质量及粒度组成如表1 所示。

表1 原煤筛分汇总

由表1 可以看出,华阳集团二矿选煤厂入洗原煤-0.5 mm 含量最高为3 号煤,产率可达14.99%;
虽然6 号煤-0.5 mm 含量较少,但6 号煤产量较小,即通过配洗,无法从根本上解决粉煤含量高对系统造成的影响,只能从工艺改造方面考虑[3]。

2.2 解决思路

为解决末原煤入洗给洗选生产带来的困扰,2004年对重介系统3 号、4 号、5 号原煤筛进行了更换,将平筛拆除,安装了两部3661 申克筛、一部3661 鞍山筛,同时对218 号刮板机进行了技术改造,由此年洗选能力由450 万t 提高到650 万t。实现了部分筛下粉煤掺配精煤,减少了主系统粉煤量,提高了精煤产率。但为满足精煤灰分要求,原煤筛分量不大,更达不到停用浮选系统的目的。

依据目前的生产工艺来看,如果想通过增加末煤处理分选设备,受场地空间影响很难实施,且生产成本会进一步增加。从源头考虑,根据厂房实际情况研究,可在现有216 交叉筛旁增加一台分级筛(处理量300 t/h,筛缝3 mm),两台分级筛的筛下粉煤全部作为原煤外销。

此外,块精煤灰分13.5%,TBS 粗精煤灰分14%,为满足精煤产品灰分要求(Ad≤15%),浮选入料(即分级旋流器溢流,Ad为19%)可进入浮精桶,压滤后掺入精煤。

浓缩机及尾煤处理系统只处理TBS 底流的高频筛筛下水和底流离心机滤液水,达到停用浮选系统的目的,从而消除浮选药剂消耗,减少絮凝剂消耗量、尾煤泥量,煤泥水系统电费、浮选系统维修费的投入[4]。但粒级越小,灰分越低,提前分离出的末原煤发热量会大于外销原煤规定热值17.56 MJ/kg,存在外销原煤质量过剩、资源浪费的情况。因此,粉煤中可掺入TBS底流(即末矸、Ad50%、Mt10%、Qnet13.38 MJ/kg),确保热值满足17.56 MJ/kg。

2.3 分级粒度的选取

干法细粒级筛分较为适用于交叉筛或弛张筛,以0.5 mm 以下粉煤预先脱除最为理想,但目前市面上能投入应用的干式分级筛最小筛分粒级为1.0 mm,且分级效率较低;
目前使用的216 交叉筛(3 mm)实际筛分效率为56%;
据了解,3 mm 弛张筛筛分效率为50%~70%,但原煤水分高时,筛分效率只有30%,且弛张筛属于振动筛,对设备基础加固成本更高,日常筛板维护量较大。综合考虑,最终选取分级粒度为3.0 mm 的交叉筛[5-7]。

根据现场设备分布,需要改造环节如下:

1)216 交叉筛的筛前对向增加一台交叉筛(编号216A),筛上物同上3002 入洗原煤皮带,筛下物进现有溜槽;

2)216、216A 筛下溜槽增加一台10 m 长刮板(220A),筛下粉煤经220A 转载上502A 皮带;

3)拉运TBS 底流(末矸)的631 皮带机头增加分支皮带(632)上220A 皮带;

4)502A 皮带机头延长5 m 上132 皮带,粉煤、末矸经502A、132 皮带转载灌0 号、13 号、14 号原煤仓;

5)分级旋流器溢流管增加分支,进入浮精桶。改造后工艺流程简图如图1 所示。

图1 改造后工艺流程简图

投入估算203 万元,其中设备购置130 万元、土建工作量35 万元、安装及配电工作量38 万元。新投入设备总功率302 kW,增加电费43 万元/年,增加设备维护检修费用70 万元/年。

1)停用浮选后,按照2020 年浮选油耗339 万元计算,可节约油耗成本339 万元/年。

2)按照2020 年主系统电费712 万元计算,因停用浮选机3 台185 kW 上料泵,节约电费79 万元/年;
粉煤含量减少后,入洗原煤上量可由540 t/h 提高到580 t/h,生产效率提高7%,节约电费45 万元/年。除去新增设备增加的电费,共计降低电耗81 万元/年。

3)停用浮选后,精煤产品结构中取消浮精和粉煤,增加分级旋流器溢流。根据表2 目前精煤产品组成情况,浮精和粉煤加权平均灰分为19.9%,占精煤比例为21%;
而分级旋流器溢流灰分为19%,占精煤比例为16%,所以精煤产品灰分将有所降低,可掺配部分粉煤,确保精煤质量不过剩。

表2 目前精煤产品组成

4)因进入主系统的粉煤量减少,介耗、絮凝剂消耗量将有所降低。

5)改造后,尾煤泥组成为TBS 底流高频筛筛下水和底流离心机离心液,灰分为48%,比目前灰分45%有所增加。

综上,此次改造共计创造经济效益预计350 万元/年。按照投入估算,7 个月可收回改造成本。

通过原煤入洗前预先脱粉,-3 mm 粉煤和TBS 底流掺配作为原煤外销的技改方案,入洗原煤小时上量提高7%,生产成本大幅降低,极大地缓解了洗选系统生产压力,为同类型动力煤选煤厂在系统工艺不进行大型改造的情况下,提供了简单高效的技改参考。

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