电化厂1800KVA矿热炉短网改造实践

时间:2022-05-29 15:12:01 来源:网友投稿

摘 要:矿热炉短网节能技改,减少短网长度改造短网的结构降阻抗和感抗,提高功率因数取得了良好的经济效益。

关键词:短网;节能;改造

武夷山市电化厂筹建于1988年有HSSP-2400/10△/△-12五级手动无载调压变压器一台,及1800KVA电炉一座,过去由于短网结构不合理,存在着工业硅物能耗高、产量低、事故发生多等问题。针对上述问题,查阅有关铁合金生产资料针对短网不合理结构进行了技术改造。取得了良好的经济效益,现将改造实践情况介绍如下:

1 存在以下问题长期不能解决

1.1 电炉功率因数滞后只达0.75,影响电炉变生产能力发挥。

1.2 短网阻抗和感抗大导致入炉有功功率减少,对有功电流输送影响较大。

1.3 短网电压损失大,无功耗电多,电效率低。

1.4 短网事故发生多,热停炉时间长。

2 短网结构与节电的探讨

短网是矿热炉供电系统的主要组成部分,用来输送二次侧大电流的重要组件(1800KVA炉电流高达12250A),在输送电能过程中,自身要消耗相当一部分电能,电能损失的大小与短网的结构,布置密切关系,不同的短网结构,其中心阻抗也就不同。这就引起了矿热炉的视在功率,有功功率,功率因素,有效电压,电极电流等诸多因数的变化。也就是说不同的短网结构就有不同的电气特性。所有这一切都影响到电耗及原材料的消耗。

短网主要是铜排、铜母线、通水铜管、石墨瓦组成,这些设备结构是否合理,关系到整个矿热炉的电气特性,因此短网应尽可能满足如下几点基本要求:

2.1 必须有足够的断面截流能力,还应有一定的短期过截能力。

2.2 短网电阻值必须很小,因为导体内功率损耗与其电流的平方及其电阻乘积成正比。电阻稍有增加导体的损耗功率将显著增大,入炉有功功率大大减少。

2.3 短网感抗值必须足够小,因为导体内无功电压分量是电流与感抗的乘积,感抗稍有变化,对功率因数、无功电压分量将产生较大变化。

2.4 短网必须对地有可靠的绝缘及良好的机械强度。

3 因果分析

4 改造实践

4.1 将过去短网单布线过墙改为双布线过墙,非对称三角结法,相电流分两路进入炉内,每相3540A提高了短网的载流能力。因而降低短网电阻,使短网电感抗下降,提高机械强度。

4.2 对母线的接点进行铜焊处理,这样大大减少了接触电阻,降低了非生产电耗,同时减少了事故发生。

4.3 将电炉变往矿热炉方向前移62cm,在满足电极升降的要求下,将炉变钢体支架降低26厘米,软铜母线(TRJ-500)缩短86厘米,共缩短24条,节约铜母线20.64米。

根据:R=P■

式中:L:为导线长度(米)

S:为导体横载面积(毫米m2)

P:为电阻率(欧姆·毫米m2/米)

R:为导体电阻值(欧姆)

由于短网长度共减少31.48米,因此改造后的短网电阻也将减少,减少了短网的电压降。

4.4 短网支撑架,连接、吊挂系统采用非导磁材料,减少了短网感抗及涡流损耗。增加了短网绝缘及机械强度。

4.5 短网母排净距,由2厘米改为1厘米。

根据:Xl=πfL

L=■(a+■)×10-11(享)

式中:L母线束长度 n束片总数 h导体高度 a导体间净距离 b导体厚度

将上式中L减少,a值减少5%,加大n值,所以改造后的短网L值将大为降低,将大大减少无功损失,提高功率因数。

上述五项改造历时15天,费用4300元,经改造后的电能平衡测试数据分析,短网阻抗减少2.02×10-3欧姆,电能损失减少7.24%,热效率提高5.14%,我厂节约原料材料11万元。

具体电气数值及经济数据详见下表:

说明:①硅石、木炭消耗按加工后净料入炉;②等外硅、硅粉、碎硅不计产量

参考文献

[1]何允平.硅冶炼.

[2]《电工基础》人民教育出社.

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